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大型循環(huán)流化床超低排放技術(shù)應(yīng)用研究

發(fā)布時間:2020-03-12文章分類:環(huán)保百科編輯作者:森源藍(lán)天閱讀次數(shù):1249 次

【導(dǎo)讀】

80t/h循環(huán)流化床鍋爐根據(jù)自身運行特點,采用了“爐內(nèi)脫硫+SNCR+半干法”超低排放技術(shù),脫硫效率及脫硝效率分別高于98.7%及82.4%,實現(xiàn)機組超低排放運行.通過燃燒調(diào)整及運行維護(hù)調(diào)試,機組投運的鈣硫比及氨氮比分別達(dá)到設(shè)計值(4、1.6),鍋爐實現(xiàn)穩(wěn)定運行.

  80t/h循環(huán)流化床鍋爐根據(jù)自身運行特點,采用了“爐內(nèi)脫硫+SNCR+半干法”超低排放技術(shù),脫硫效率及脫硝效率分別高于98.7%及82.4%,實現(xiàn)機組超低排放運行.通過燃燒調(diào)整及運行維護(hù)調(diào)試,機組投運的鈣硫比及氨氮比分別達(dá)到設(shè)計值(4、1.6),鍋爐實現(xiàn)穩(wěn)定運行.經(jīng)理論分析及試驗佐證,若爐內(nèi)噴鈣脫硫系統(tǒng)運行,爐后半干法系統(tǒng)不需要投入消石灰,只需噴水增濕即可實現(xiàn)鍋爐SO2的超低排放,每年可節(jié)約環(huán)保投運成本224萬元/臺.


  前言


  超低排放,是指火電廠燃煤鍋爐在發(fā)電運行、末端治理等過程中,采用多種污染物協(xié)同脫除集成系統(tǒng)技術(shù),使其大氣污染物排放濃度基本符合燃?xì)鈾C組排放限值,即煙塵、二氧化硫、氮氧化物排放濃度(基準(zhǔn)含氧量6%)分別不超過5 mg/m3、35mg/m3、50 mg/m3。根據(jù)下發(fā)的《實施燃煤電廠超低排放和節(jié)能改造工作方案》通知,我國所有在運行的燃煤機組在2020年底前完成超低排放技術(shù)改造。在此之前,燃煤機組實行環(huán)保部《火電廠大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB13223—2011),即煙塵、二氧化硫、氮氧化物排放濃度(基準(zhǔn)含氧量6%)分別不超過30 mg/m3、200mg/m3、200 mg/m3。大型循環(huán)流化床鍋爐由于自身燃燒特點,一般采用爐內(nèi)噴鈣脫硫+SNCR的技術(shù)路線。其中,爐內(nèi)脫硫噴鈣受制于鍋爐燃燒工況,脫硫效率只能達(dá)到80%~90%,配套響應(yīng)的半干法技術(shù)才可達(dá)到超低排放標(biāo)準(zhǔn);而SNCR技術(shù)受噴槍霧化擴散等條件影響,脫硝效率約為70%~85%,若流化床鍋爐未進(jìn)行低氮燃燒改造,也很難直接達(dá)到超低排放標(biāo)準(zhǔn)。本文將以阜新金山煤矸石熱電有限公司2號鍋爐為例,詳細(xì)介紹其采用的超低排放路線及應(yīng)用效果。


  1、超低排放系統(tǒng)


  1.1鍋爐簡介


  阜新金山煤矸石熱電有限公司建有4臺無錫華光鍋爐股份有限公司UG一480/13.7一M型超高壓自然循環(huán)流化床鍋爐,單鍋筒橫置式,單爐膛,自然循環(huán),全懸吊結(jié)構(gòu),全鋼架Ⅱ型布置。爐膛采用膜式水冷壁,鍋爐和煙道中間是絕熱式旋風(fēng)分離器。旋風(fēng)分離器與燃燒室之間,旋風(fēng)分離器的料腿與返料裝置之間分別裝有耐高溫的膨脹節(jié),以補償其脹差。循環(huán)流化床鍋爐焚燒溫度在700℃~900℃,主要設(shè)計參數(shù)見表1。


  


  鍋爐超低排放環(huán)保設(shè)施配有1套石灰石爐內(nèi)噴鈣脫硫系統(tǒng)、1套SNCR尿素噴射脫硝系統(tǒng)、1套電除塵系統(tǒng)、1套爐后半干法脫硫系統(tǒng)。


  1.2低氮燃燒配風(fēng)系統(tǒng)


  鍋爐原二次風(fēng)系統(tǒng)分上下兩層,分管直徑咖325 mm×5 mm,噴嘴為咖250 mm×5 mm。上層布置12個,前后墻各6個;下層布置12個,前后墻各6個。上層二次風(fēng)噴口距離布風(fēng)板表面約4 850 mm,水平夾角30;下層二次風(fēng)噴口距離布風(fēng)板表面約2 250 mm,水平夾角30。。考慮兩層二次風(fēng)布置較為接近,燃燒分層效果較差,因此距布風(fēng)板表面約11 700 mm位置處增設(shè)一層12個二次風(fēng)噴口,前后墻各6個。通過燃燒配風(fēng)調(diào)整,控制鍋爐額度負(fù)荷下NOx原始排放由285 mg/m3降至≤255 mg/m3。


  1.3 SNCR尿素噴射脫硝系統(tǒng)


  鍋爐原SNCR脫硝系統(tǒng)采用了18支墻式雙流體,液量為100~200 L/h,脫硝系統(tǒng)氨氮比設(shè)計值為1.8。噴槍在鍋爐爐膛氣力輸送區(qū)及水平煙道人口均有布置。尿素循環(huán)泵則采用2臺鍋爐1用1備的運行模式,即2臺鍋爐公用1套尿素輸送循環(huán)系統(tǒng)。原尿素噴射裝置在爐膛側(cè)因噴射距離短,脫硝效率低;在水平煙道側(cè)由于霧化效果差,無法對煙氣中的NOx進(jìn)行深度脫除。另外,由于我國可再生能源發(fā)電大規(guī)模并網(wǎng),燃煤機組需實現(xiàn)靈活性運行,而原公用輸送系統(tǒng)無法滿足鍋爐單元制運行的需求。


  基于以上因素,改造后的SNCR脫硝系統(tǒng)采用了1臺爐尿素循環(huán)泵1用1備,即單臺爐單元制輸送系統(tǒng)。尿素噴槍更換為華能清潔能源研究院設(shè)計的大流量、高霧化、創(chuàng)新型噴槍,噴槍分2列間隔布置于分離器人口水平煙道兩側(cè)。


  1.4爐內(nèi)噴鈣脫硫系統(tǒng)


  原爐內(nèi)脫硫系統(tǒng)石灰石粉庫布置在遠(yuǎn)離爐膛位置,石灰石粉庫至爐前日用倉的輸送管線過長,距離約為300 m,輸送阻力高且管道容易堵塞。同時,爐內(nèi)石灰石投入點在鍋爐前墻的上二次風(fēng)口,投入點較高,并且石灰石風(fēng)機壓力低,噴人爐內(nèi)的石灰石穿透力弱,不能很好地與煙氣混合,造成脫硫效率降低。在大出力情況下,只能將入口SO。濃度降至2 200 mg/m3左右,實際石灰石耗量約為4.5 t,僅為原設(shè)計出力的一半,爐內(nèi)噴鈣效率僅為25%左右。改造后的爐內(nèi)噴鈣脫硫系統(tǒng)選擇在鍋爐廠房一側(cè)新建石灰石儲存?zhèn)}并加裝兩級緩沖輸送系統(tǒng),石灰石粉分別通過鍋爐下二次風(fēng)管及返料管輸送至爐膛前墻和后墻,見圖1。


  


  改造后的爐內(nèi)噴鈣輸送系統(tǒng)出力可達(dá)到15 t/h,脫硫效率可達(dá)90%,脫硫系統(tǒng)鈣硫比設(shè)計值為4。


  1.5循環(huán)流化半干法脫硫系統(tǒng)


  脫硫除塵島煙道系統(tǒng)包含原有電除塵器出口與脫硫塔的連接煙道、脫硫布袋除塵器與脫硫引風(fēng)機的連接煙道、脫硫引風(fēng)機返回原有引風(fēng)機出口的連接煙道及清潔煙氣再循環(huán)煙道,見圖2。


  


  脫硫塔是1個七孔文丘里空塔結(jié)構(gòu),主要由進(jìn)口段、下部方圓節(jié)、給料段、文丘里段、錐形段、直管段、上部方圓節(jié)、頂部方形段和出口段組成。吸收塔文丘里段安裝有空氣斜槽用以導(dǎo)人消化后的石灰石粉,錐形段安裝有冷卻水噴嘴。從吸收塔出來的含有較多未被反應(yīng)消石灰的脫硫灰,被氣流夾帶從吸收塔頂部側(cè)向出口排出,經(jīng)脫硫布袋除塵器進(jìn)行氣固分離,從布袋除塵器4個灰斗排出的脫硫灰大部分通過物料循環(huán)調(diào)節(jié)閥調(diào)節(jié)后進(jìn)入空氣斜槽,排放至吸收塔文丘里段前變徑段,循環(huán)流量調(diào)節(jié)閥主要是根據(jù)吸收塔的床層壓降信號進(jìn)行開度調(diào)節(jié)的。設(shè)計工況下,脫硫效率≥90%,爐內(nèi)正常脫硫時,保證出口SOz濃度<50 mg。


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